一般情況下
,堵料情況嚴(yán)重,造成排料困難
,飽磨、糊磨以至磨頭吐料等現(xiàn)象嚴(yán)重
。喂料量過(guò)大時(shí),球倉(cāng)的粗碎
、粗磨能力以及篩分裝置的篩分作用被削弱,使粗顆粒物料進(jìn)入段倉(cāng)堵塞襯縫;而段倉(cāng)中的微段經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的粉磨磨削
,尺寸變小或形成少量碎段加劇了襯板的堵塞,因而出現(xiàn)堵料情況
。因此我們一方面要嚴(yán)格控制喂料的均勻穩(wěn)定,重新調(diào)校計(jì)量設(shè)備
、儀器的精度,嚴(yán)格執(zhí)行操作責(zé)任制
,使物料穩(wěn)定在18~19t/h
,定期檢查維修篩分裝置的板間縫是否脫焊或增大,若增大至3mm以上
,應(yīng)及時(shí)處理?div id="d48novz" class="flower left">
?刂迫肽ノ锪狭浚苊庖鹎蚰C(jī)設(shè)備跑粗或過(guò)粉磨現(xiàn)象
,以減少粗顆粒物料對(duì)襯板的堵塞。另一方面
,提高原材料品質(zhì),采用金屬耐磨材質(zhì)
,減少堵塞現(xiàn)象。
最后選礦球磨機(jī)材質(zhì)的改善
,雖然短時(shí)間內(nèi)能起到減少堵塞的發(fā)生,但是微段在長(zhǎng)期粉磨中由于尺寸減小而導(dǎo)致堵塞篦板的情況總是存在
。因此
,改進(jìn)磨內(nèi)出料機(jī)構(gòu),增加能起到料段分離作用的回段裝置
,才是防止襯板堵塞的根本措施
。